燃煤含硫較高,設(shè)計煤種為當(dāng)?shù)刎毭海仩t設(shè)計煤種應(yīng)用基灰份A=21.5%水分M=7.0%揮發(fā)份V=14.91%。因煤價上漲,周邊新建大型機組相繼投運,煤源供應(yīng)緊張,進入2007年以來,該廠實際燃用煤種為當(dāng)?shù)匦「G煤和高硫煤以及部分無煙煤的混合煤,燃用煤種平均灰份A=32.5%、水份M=7.3%、揮發(fā)份V=10.84%,燃煤成分嚴(yán)重偏離設(shè)計值,變化較大,設(shè)計煤種應(yīng)用基含硫量為0.7%,實際全年平均燃煤含硫1.5%~2.5%,高時達(dá)3.0%左右。

內(nèi)壁氧化皮大面積脫落的主要因素是啟停過程出現(xiàn)瞬時大幅度的壁溫變化。啟動過程出現(xiàn)升溫升壓不匹配,在啟動過程中蒸汽流量很低時投減溫水控制汽溫,減溫水調(diào)門的嚴(yán)密性較差,導(dǎo)致減溫器出口汽溫存在較大幅度地瞬時降溫,嚴(yán)重時減溫器出口汽溫降低到飽和溫度,出現(xiàn)較嚴(yán)重地蒸汽帶水。如某電廠亞臨界機組投減溫水時,一級減溫器安裝在分隔屏進口,啟動時開始投減溫水導(dǎo)致后屏過熱器出口壁溫發(fā)生70~80℃的瞬間溫降。在啟動過程中還存在換熱管下彎部積水較多,啟動升溫升壓較快時,部分下彎頭內(nèi)積水不能及時蒸干,導(dǎo)致積水在換熱管內(nèi)波動,導(dǎo)致壁溫較大幅度地波動;在啟動過程中,出現(xiàn)機組缺陷,鍋爐點火等待缺陷處理結(jié)束,導(dǎo)致汽溫偏高,被迫投用減溫水控制汽溫。

簡述我廠鍋爐安全門的布置情況以及結(jié)構(gòu)型式。答:我廠鍋爐在過熱器出口聯(lián)箱、再熱器入口蒸汽連通管及出口聯(lián)箱上共裝設(shè)了10只安全門。其中汽bao上2只,過熱器出口2只,再熱器入口4只,再熱器出口2只。全部安全門均為單彈簧式,它主要由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、襯套、導(dǎo)向套、彈簧、彈簧座、支架、調(diào)節(jié)螺桿及螺母等組成。
